巴陵石化廣泛組織開展QC活動,助推全面質量管理。今年,該公司QC成果有3項獲國優成果獎,有5項獲省優成果獎,有7項獲部優成果獎,公司下屬的合成橡膠事業部還被評為湖南省“質量管理小組活動優秀企業”。
該公司生產管理部負責人介紹,今年,公司共注冊237個QC小組,圍繞企業全面質量管理開展群眾性QC小組攻關活動,并通過召開QC成果發布會推介先進典型。今年以來,公司35項過程質量指標與計劃比,有33項完成計劃;成品質量穩定提高率為100%,比上年提高2.7個百分點;17批次產品接受省市及中國石化集團公司抽檢,合格率為100%;一批質量攻關項目達到預期目標;公司降廢減損提質創效460多萬元。
巴陵石化合成橡膠事業部SBS裝置產能為國內最大,由于工藝波動及設備故障等原因,SBS成品廢膠率一度較高,不僅增加生產成本,還影響產品銷售,造成效益流失。對此,事業部SBS車間技術組QC小組確立了“降低SBS廢膠率”課題,以專題會、指向性試驗等形式開展活動。在組長李雄的帶領下,11名小組成員從五個方面收集信息與數據,分析原因,制定了加強后處理開車工藝過程控制、對后處理設備進行技術改造、加強工藝技術規程的執行力度等實施對策,并逐項落實。通過一輪PDCA循環,SBS廢膠率降至0.34%,優于0.35%的目標值。這一QC小組活動不但為企業帶來70多萬元的經濟效益,還提高了顧客的滿意度,拓寬了SBS下游客戶的使用范圍。此項成果被推薦評為國優QC成果。
巴陵石化供銷部江邊碼頭每年要從原油駁船接卸150萬噸以上原油。給油駁加溫將船艙中凝固的原油熔化、給原油儲罐和換熱器加溫都要依靠鍋爐燃燒煤炭生產蒸汽來起作用。在碼頭原油接卸成本中,煤炭消耗占近70%。為降低噸油煤炭消耗,供銷部調運中心江邊調度組開展QC小組活動,小組成員王旭、陶熙、毛岳文等進行現狀調查,從多個方面進行要因分析,確定了“降低噸油煤炭消耗850噸(即噸油消耗量控制在3.87千克/噸以內)”的課題目標。他們從優化卸油工藝、合理調控儲罐油溫、減少換熱器耗汽量等入手,實施鍋爐改造,提高噸煤產汽量;下調油溫控制參數,減少管輸用汽;改變油駁加溫方法,減少卸駁用汽;優化作業方案,全面降低蒸汽負荷;完善績效考核,加強過程控制。9個月下來,單位煤耗量同比減少了0.95千克/噸,鍋爐運行周期延長,創直接經濟效益80多萬元。在此基礎上,QC小組提出了6項鞏固措施,以求進一步降低鍋爐煤炭消耗。這一QC成果也躋身“國優”行列。
與此同時,巴陵石化烯烴事業部分析中心技術組和原油密度分析小組,緊貼生產實際,分別開展“探討切水中氯離子測定精度的影響因素”和“減少原油密度分析誤差”兩項QC小組活動,均實現了目標值,經濟效益和社會效益良好,在2006年度集團公司煉油企業原油密度分析抽檢中,該中心的分析數據重復性是系統內最好的單位之一。其中,“減少原油密度分析誤差”QC成果獲“省優”。